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楼主: 彬枫
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充电器改装贴,欢迎大家讨论

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41#
发表于 2014-6-9 22:40:06 | 只看该作者
彬枫 发表于 2014-6-9 16:21
我改了好多个了,充电电压有的高0.5V左右,基本差不多,充电时,量充电线的2端(要在充电器这头量), ...

老哥,该加水时就加水,切莫等到成了保龄球后悔迟啊

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这个我知道,现在这个还不到加水的时候  发表于 2014-6-10 13:29
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42#
发表于 2014-6-10 00:02:07 | 只看该作者
彬枫 发表于 2014-6-3 12:14
看来还没有人绘出电路图,我把我绘的初步整理了一下,绘得不对的地方请大家指正

从电路图上看,C6容量似乎有点大,可以缩小10倍试一下。

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这个估计问题不是很大,因为C6并联的电阻阻值并不大,我有时间换103看看。  发表于 2014-6-10 13:34
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43#
发表于 2014-6-10 09:55:58 | 只看该作者
我是在输出取样电阻(R60)上串一个自制小电阻,充电电流1.7A,转灯电流0.4A。小电阻用0.3mm的漆包线8cm左右绕在普通电阻上,阻值估计在0.035欧,太小没法侧。
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44#
发表于 2014-6-10 18:51:05 | 只看该作者
IcyTommy 发表于 2014-6-10 00:02
从电路图上看,C6容量似乎有点大,可以缩小10倍试一下。

我是说换个容量小的试试,331啥的。
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45#
发表于 2014-6-10 21:17:03 | 只看该作者
嗐,我就是没法测小电阻,只能靠蒙,数字表的表笔,自身就在0.8-2.5之间动摇,如何测得了小电阻,电桥有,在家呢,使用太麻烦,好表有,在家呢,不愿意带门市去。哈哈哈
说起电瓶加液,我主张在过保之后就可以加,12的每个格子8-12,ML,20的每个格子加10-15ML。当然了,如果觉得不亏那么多,可以加5Ml试试,以充电不漏液为准,及早补充电解液,属于保养,因各人习惯不同,电瓶的生存几率显著不同,长时间充电,电起步,急刹车再电起步,高速运行,恨不得一家子都拉上(超重),暴晒,都不同程度的对电瓶有影响,尤其是纯靠电启动,高速运行再加超重,电瓶的正极版会变成红泥,最终导致电瓶容量减小甚至彻底报废,当然了,电瓶加液对于断格,极板脱落(红泥现象)无实际效果,补水只适用于长期充电,使用劣质充电器,不变灯,电瓶发热等容易导致过早失水的现象,当然,买后1年加液属于保养,这阶段仁者见仁智者见智,一般2年后,部分车或多或少的有缺水现象,这时候加液还是保养,再久了,到刚刚出现不变灯,这时候加液最明显,再晚,加不加都差不多
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46#
 楼主| 发表于 2014-6-10 21:52:53 | 只看该作者
衡水家维 发表于 2014-6-10 21:17
嗐,我就是没法测小电阻,只能靠蒙,数字表的表笔,自身就在0.8-2.5之间动摇,如何测得了小电阻,电桥有, ...


失水一般是大电流充电发热及充足后长时间继续充电引起的,如果小电流充电电瓶发热不严重,一般不需要补水,也就是说极板还没有出现硫化现象,像我的电瓶用了这么多年了,还能跑这么多公里基本也就这样了,如果内部不需要补水,自己补水后引起电瓶液的比重下降,反而不好,以前我修汽车时,加了电瓶水,都会用电瓶硫酸进行调整,现在的所谓“干”电瓶,电瓶液比重不好掌握,如果填充物(隔板)不缺水,还是不要加为好。
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47#
发表于 2014-6-11 07:43:49 | 只看该作者
彬枫 发表于 2014-6-10 21:52
失水一般是大电流充电发热及充足后长时间继续充电引起的,如果小电流充电电瓶发热不严重,一般不需要补 ...

明白了。
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48#
发表于 2014-6-13 09:08:03 | 只看该作者
本帖最后由 zcx001 于 2014-6-13 09:27 编辑

我今天在网上搜索到一个36V充电器应立即电原理图的高压部分,虽然电压与我们这款充电器不一样,但是电原理图设计与本款48V充电器倒是颇有几分相同,因此,提供给各位网友以作研究参考之用。

网址:http://www.rmede.com/Article4/131.html

标题:电动车智能充电器的原理、电路图和设计
内容:
智能充电器,听起来似乎很神秘。那么下面就给大家介绍一款智能充电器的电路设计。
  UC3845是一种高性能、单端输出的电流型PWM控制电路,最大优点是外接元件少,不用独立辅助电源,外电路装配简单,成本低廉。用它作反激式控制的电动自行车智能充电器,在市场上极具竞争力。全电路原理如图1所示,图2是UC3845的内部框图,UC3845各引脚的功能见附表。本电路的新颖之处为打破常规地将IC1内部的误差放大器空着不用(照理应将②脚即反相端接地),而直接用二次侧的精密稳压IC3 AS431调控,下面试分析之。 见图1(9)。


市电经简单的交流滤波、一次整流并滤波得到约310V的直流高压后,分成二路:一路经启动电阻82kΩ向150μF的电解充电,当电容上的电压高于110V时,IC1的⑦脚得电,内部的振荡器工作,并通过⑥脚送到VMOS管6N60的栅极,同时310V的高压直流经过变压器T的原边N1送到6N60的漏极,⑥脚的振荡信号控制6N60的导通与关断。这时,T的副边N2、N3均感应到高频电压,N2的电压经整流后给IC1供电;N3的电压经快恢复二极管整流、滤波后,所得到的直流电压可给蓄电池组供电。
  为确保此充电器具有恒流恒压特性,必须根据蓄电池的充放电曲线作闭环控制:  1. 恒压(限压)控制:充电器输出端得到的电压必须严格控制在蓄电池组标称电压的1.3倍左右,本例为44V。这部分主要由精密可调稳压IC AS431承担。比如当充电器的输出电压偏高时,AS431的控制端电压也偏高,当高到某一点时,根据AS431的特性可知,会使它的输出端控制的信号幅度下降→光耦IC2中的发光二极管增亮→光敏三极管集电极控制信号下降,即①脚的电位降低。根据UC3845的工作特性可知,①脚的电位下降意味着⑥脚的调制脉宽变窄,最终使输出电压回落到原来的数值(即相对恒压)。见图2(6)。


  2. 恒流控制:蓄电池组放电完毕,此时处于欠压状态,再充电时,初充电流会很大,如不加限制,对电池组及充电器均不利。本充电器的恒流控制巧妙地利用VMOS管源极电阻上的压降控制IC1的③脚(电流敏感端),当输出端的电流过大时,源极限流电阻压降增大,送给③脚的电压也增大,当③脚的电压达到1V时,会迫使⑥脚的脉宽变窄,最终使输出电流降下来,达到原先设定值,也即达到恒流目的。必须指出,当输出端短路或极性反接时,源极的限流电阻压降会远超过1V,这时⑥脚的输出脉宽会变得极窄,最终会使输出电压、电流均处在最小值,保护了充电器本身。
见图3(3)。


 本电路的精华部分是精心设计了一小模块IC4,用它实施智能化(恒流转恒压)的控制,并用一廉价的双色发光管显示充电和充满状态,直观而实用。其原理为:正常充电时,LED1亮,LED2的红灯亮,绿灯不亮,当蓄电池充电基本完成时,电压已基本达到设定值,但如果充电电流只有原来初始值的10%弱,这时可调整IC4④脚的10kΩ精密多圈电位器,使LED2的绿灯亮,红灯灭,以显示蓄电池基本充满,同时IC4的③脚再发出一个低电平信号到IC2(光耦),控制光电三极管导通,根据UC3845的工作原理可知,这时的IC1①脚电位拉低,⑥脚脉宽变窄,输出端电压处于恒定状态,此时的数值比最高限压值(本例为44V)稍低,电路处于浮充状态,具体充电曲线见图3。
见图4(4)。


  (注释:模块IC4是什么,其实里面也就是一个运放比较电路。跟普通分立元件并没有什么大的不同,如下图所示)
见图5(2)。

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49#
 楼主| 发表于 2014-6-15 09:23:59 | 只看该作者
zcx001 发表于 2014-6-13 09:08
我今天在网上搜索到一个36V充电器应立即电原理图的高压部分,虽然电压与我们这款充电器不一样,但是电原理 ...

电路设计估计没有多大问题,毕竟是08年的专利产品,卖得也不少,我估计还是散热不好引起的
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50#
发表于 2014-6-15 15:32:22 | 只看该作者
本帖最后由 zcx001 于 2014-6-15 15:35 编辑
彬枫 发表于 2014-6-15 09:23
电路设计估计没有多大问题,毕竟是08年的专利产品,卖得也不少,我估计还是散热不好引起的


本人还从网上搜索到3844、3843等38系列充电器专用集成块的相关电原理图,均有类似的2脚接地的充电器电原理图,又对照了本人的几个充电器的实物,发现均为使用3842的,有三个好的,其中就有一个是本人已经使用5年的电动踏板车的充电器,发热量不大,使用至今只换了一个风扇,原因是折了一个风扇叶,花了4元钱搞定,充电效果一直很好,开关管使用的是K2178,封装与EC005不同,是大功率场效应开关管,发热量不大,充电时还不烫手,另外两个好充电器均为36V的,其中一个就是从长汀买的,至今没有使用过,另一个和长汀的差不多,均还有一块CD4060集成块,这三个充电器的高压端电路均相近,其余充电器都是替别人修理没有元件配的,高压端与低压端的电路大多与本人正在使用的充电器电路相近,即典型电路,但关键点有一个,即均未带电风扇,有的还设计有风扇电路,只是相关电路无元件,无风扇,从这点可以看出,对于48V充电器,由于电压较高,充电电流也大,散热是至关重要的了。
本人对EC005充电器一个都还未作改造,只是拆散了一个用作观察,等电路改造成熟后一起完成,当然也准备改造坏几个的。而且本人认为,风扇掉方向加拆换较大功率开关管效果可能会好一些。
从常规充电器来说,一般充电器盒的散热孔做的都比较大,盒子也相对较大,且盒体较薄,这都对充电器使用过程中的散热均有利。
我们这款充电器盒子小,散热孔细小,盒体较厚(如果盒体的塑料材料好的话,可以做得簿一些,这种塑料材料,做成的盒子如果太薄,则不会结实),虽然结实,但不利于散热,风扇安装在盒子的顶部,当然也在靠近高压一侧,与开关管相距较远,但是不能形成轴流风,虽然有风但风力对开关管效果就不太好了,版主将风扇改为反向,就与风扇安装在短边效果差不多了。
版主使用电钻拆除风扇效果不错,我也有大大小小的电钻,但总觉得电钻速度太快,不小心就会钻透盒子,因此,使用一个高强度的带弯头的钢片,从每个塑料熔焊的点周围轻轻翘起,拆除效果也不错,我就是使用撬的方法拆下风扇的,倒装后插紧四个安装点,使用塑料焊枪在每个安装点部位点熔一下,即可安装结实,需要再拆除时,将热熔塑料拨掉即可,也很方便。


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51#
 楼主| 发表于 2014-6-15 19:48:09 | 只看该作者
zcx001 发表于 2014-6-15 15:32
本人还从网上搜索到3844、3843等38系列充电器专用集成块的相关电原理图,均有类似的2脚接地的充电器电 ...

这个开关管功率用的不小了,10N60,虽然是TO-220封装,你那个可能不是K2178,K2178是2A小电流的,我见到过以前充电器好多用SC-65封装的大功率场管,像K1358等,现在基本都用TO-220封装的了,看看下面的参数,这些早够了,我还是认为是散热不好的原因。



SC-65封装的K1358
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52#
发表于 2014-6-15 23:50:00 | 只看该作者
本帖最后由 彬枫 于 2014-6-23 14:43 编辑
彬枫 发表于 2014-6-15 19:48
这个开关管功率用的不小了,10N60,虽然是TO-220封装,你那个可能不是K2178,K2178是2A小电流的,我见到 ...


不好意思,我看错了,是东芝K2746场效应管。不是这种充电器里开关管的封装方式,但是我对封装知识较少。我将充电器拆开了,对开关管拍了照,上传了请版主一看。
根据您提供的封装图,这种开关管应该是SC-65封装。
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53#
发表于 2014-6-17 17:07:23 | 只看该作者
不就是散热不好吗?改进:1.外壳上的风扇进(出)风囗太小,不利散热,把外壳上的风扇进(出)风囗上的塑料全挖掉,装一个风扇防护罩.2.把散热片一侧的外壳进(出)风囗上的塑料也全挖掉.这样散热就OK!

点评

这个充电器,风扇的位置正好在商标的位置,进风出风都被档住了很大部分,我觉得这也是个设计上的问题,商标做模具的时候向上移一下多好  发表于 2014-6-18 17:17
这样太难看了,还有外壳的侧边挖了,风可能就不会循环了  发表于 2014-6-17 17:40
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54#
发表于 2014-6-18 20:00:52 | 只看该作者
本帖最后由 彬枫 于 2014-6-23 14:42 编辑



效果显著,没有温升.

点评

我觉得与其开这么大的口,还不如在同样的位置用电钻钻几排眼子,一样的也可以通风散热,小朋友也不会有危险,反正大家有好几个可以多试验,同时也感谢月月升坛友提供的这个思路  发表于 2014-6-19 16:26
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55#
发表于 2014-6-18 21:46:32 | 只看该作者
本帖最后由 zcx001 于 2014-6-18 21:54 编辑

网友月月升的部分倒也不错,正好开在开关管和双二极管安装的两个散热片部位,这样可以大大增加交换通道,改善散热效果,至于外侧的观感问题可以再想办法进行处理,也可以在短边两侧开孔或开槽方式,可能观感效果要好些。特别是在高压端增加散热通道(即与一般充电器风扇散热通道安排相同,仅考虑在高压端端头部位开散热槽,低压端不考虑),最大散热空间,对解决散热问题效果会更好。
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56#
 楼主| 发表于 2014-6-19 10:33:15 | 只看该作者
月升升 发表于 2014-6-18 20:00
效果显著,没有温升.

整流部分不用散热,已经很好了,就是开关管部分,你这样搞,使用时要小心开关管散热片直接暴露,当心小孩伸进手指
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57#
发表于 2014-6-19 11:36:34 | 只看该作者
本帖最后由 zcx001 于 2014-6-19 11:43 编辑

我今天上午对充电器改造了一个,方法除调整删除电压的并联电阻未作处理外,其它改造方法与版主的改造提示基本相同,同时根据网友月月升的提示再适当考虑美观的情况下修改。

外壳散热采用在高压端的顶板LOGO部分增加散热孔,在长边两侧原散热孔部位的周边加散热孔,短边挡的整个面加设散热孔,散热孔采用3.2mm钻孔的方式,不是撬开散热槽。小孩手不会触到散热片。

风扇采用撬开四个孔端塑料封焊,翻过来再穿入四个底脚杆中,使用塑料焊枪加热出胶后对四个脚上部挤压注脚,冷却后很结实。

R39短接两脚。

我测了充电器的空载电压,空载电压为55.5-55.8V(我自己正在使用的充电器空载测量为56.1V,空载电压差不多),电动车·在楼下地下室里,还没有加载检测,究竟如何还不知道,等实测再说吧。

如果现场充电实测满意,我再上传以上的相关图片。

点评

唉呀,不好意思,没有注意到坛友已经这样做了,到时候请发张内外部的图片给大家学习一下,谢谢  发表于 2014-6-19 16:41
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58#
 楼主| 发表于 2014-6-19 16:59:28 | 只看该作者
zcx001 发表于 2014-6-19 11:36
我今天上午对充电器改造了一个,方法除调整删除电压的并联电阻未作处理外,其它改造方法与版主的改造提示基 ...

塑料焊枪估计用不长,这个是低温的,温度稍微高些,有可能就掉了
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59#
发表于 2014-6-19 18:24:19 | 只看该作者
本帖最后由 彬枫 于 2014-6-23 14:50 编辑

关于风扇固定,版主说得也对,但是在温度不太高的使用条件下还是可用的,可以改为打孔后使用自攻螺丝固定,这样牢靠一些,还便于拆下。
今天下午本人将上午完成的作品拿到车库对电动车充电试验,效果很好,先将试验数据描述一下,并附上照片。
1、改造情况:
⑴风扇反装,且对R39短路,与版主做法一致;

                                                                风扇改造

                                                                  R39短路



⑵、充电器外壳增加散热孔,位置包括盒顶和四周边,特别对靠近电路板的散热器部位,将散热孔覆盖整个散热器立面(散热器背面距充电器外壳很近,热量不能通过流通空气散发),保证散热器能有足够的散热,钻孔时塑料味道不算大,应该说塑料材料还不错。

                                                          有散热器侧的开孔

                                                          无散热器侧的开孔

                                                         高压端端头部位开孔

                                                充电器外壳顶部在LOGO部位增加开孔

                                                         低压端端头部位的开孔


试验充电的时间为两个小时,测温工具为红外测温枪。
插电5分钟开始测量温度,低压双二极管部位升温较快,测温为32℃,高压开关管部位散热器为28℃,测量时室内气温为19.8℃。
以后每10分钟测一次温度。高压侧温升最高为36℃,低压侧温升最高为41℃,以后的一个半小时时间内保持上述温度。后半个小时我发觉温度开始下降,均逐渐降至26℃,室温为20.5℃。到两个小时时转为绿灯。
我的电动车电池原是已经充满的,今天上午才跑了约10公里,不是在·电池·快没有电时开始充电的,所以我认为这个改造后的充电器应该能正常使用。并且我对充电器的散热孔又适当增加了一些,即对低压侧的短边也打孔散热,在开关管部位原打孔两排,后又在靠近中间部位增加了两排,将散热器背面的外壳上全部打有散热孔。
在试验中我还通过闻味的方式看充电器内有无·烧糊·的味道,发现仅仅为干燥热空气的味道,无糊味。
据此,我觉得通过这样的改造,充电器应该能正常使用,暂时不再考虑加大开关管的功率。

点评

上传时注意图片的大小,我全部给压小了些  发表于 2014-6-23 14:51
应该稍微减少点充电电流,对电瓶有好处,对发热也有好处,开关管的功率足够大了,10N60是10A60V,最大功率可以达到156W  发表于 2014-6-22 22:04
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60#
发表于 2014-6-22 23:48:15 | 只看该作者
我的改装方法:
1.拆除风扇
2.进风口扩大,用2.5mm钻头
3.风扇反装
4.散热片对边的散热孔堵起
5.剪断R8一边的引线
6.用4.5mm钻头将输出插头的中间孔扩大,深约10mm
7.重新装好,完毕。
解释一下这几个步骤的意思:
拆除风扇主要是进行进风口扩大和.风扇反装;
散热片对边的散热孔堵起是为了充分利用进风从两个散热片处出风,风速高散热好;
剪断R8一边的引线是可以不用烙铁;
用4.5mm钻头将输出插头的中间孔扩大是为了适应不同的车。
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